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造成氣相色譜儀故障的原因及排除方法

更新時(shí)間:2013-09-27 瀏覽次數(shù):1477

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象(紙帶無斑塊)及硫化氫(總硫)分析儀測(cè)量原理,初步判斷造成硫化氫及總硫數(shù)據(jù)異??赡苡邢铝形鍌€(gè)因素,并采用逐一排除的方法確定真正的原因。

      在工藝流程上,商品氣外輸站上、下游場(chǎng)站均安裝有在線氣質(zhì)分析儀,上游阿姆河右岸*處理廠硫化氫分析儀采用的是紫外光吸收法。下游WKCl站(中亞管線首站)所用的是醋酸鉛反應(yīng)速率法,通常情況下三站的硫化氫及總硫數(shù)據(jù)趨勢(shì)基本相同,我站數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常后,經(jīng)詢問,上、下游硫化氫及總硫數(shù)據(jù)正常,48h內(nèi)沒有出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常問題。排除了上游氣質(zhì)本身存在的異常原因。

      在設(shè)計(jì)上,外輸站硫化氫及總硫分析儀數(shù)據(jù)的傳輸路徑為:現(xiàn)場(chǎng)在線分析儀→流量計(jì)算機(jī)→PLC控制系統(tǒng)→上位機(jī)。經(jīng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)分析儀LCD屏顯示數(shù)據(jù)與流量計(jì)算機(jī)和上位機(jī)數(shù)據(jù)一致,且流量計(jì)算機(jī)無報(bào)警顯示,排除了該故障由數(shù)據(jù)處理及傳輸系統(tǒng)導(dǎo)致的原因。

       根據(jù)分析儀原理,長(zhǎng)期不清潔樣氣室,樣氣室臟后,紅外線檢測(cè)儀無法檢測(cè),使檢測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,但故障現(xiàn)象顯示酷酸鉛紙帶顏色較淺,排除了樣氣室臟的問題。

       根據(jù)分析儀原理,管路出現(xiàn)堵塞,致使混合氣無法進(jìn)入樣氣室與紙帶介質(zhì)上的低濃度醋酸鉛發(fā)生化學(xué)反應(yīng),單光路的光電頭會(huì)出現(xiàn)硫化氫及總硫數(shù)據(jù)異常。

       根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況分析認(rèn)為,造成故障的原因是儀器超出了zui高使用環(huán)境溫度。在較高的環(huán)境溫度下,增濕器中的醋酸鉛溶液蒸發(fā)出來的水蒸汽與混合氣一同進(jìn)入樣氣室,在該溫度下不影響儀器的正常運(yùn)行。但是,當(dāng)環(huán)境溫度降低后,水蒸汽就冷凝成液體附著在管壁上,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),管壁上的液體將聚集成液滴,南于混合氣體的連續(xù)流動(dòng),該液滴無法流同增濕器中。堵塞了增濕器至樣氣室的管路,致使混合氣在進(jìn)入樣氣室前硫化氫已受到冷凝水的洗滌,造成了硫化氧與總硫數(shù)據(jù)偏低現(xiàn)象。
 

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